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当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫

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当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫

当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫

湖北日报客户端(kèhùduān)讯(通讯员李伟、陈也、朱超(chāo))近日,记者从湖北晋控气体有限公司获悉,企业从去年5月投产以来(yǐlái),项目产能(chǎnnéng)得到充分释放,各项消耗指标全面(quánmiàn)优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平。投产一年来累计实现营收19.76亿元,利润总额超9400万元。 走进晋控气体中控室,大屏上(shàng)显示的各工段数据井然有序,工作人员只需点击鼠标,无烟煤(wúyānméi)块就在生产线上顺利变成液体合成氨和液化天然气,运往下游化工企业(huàgōngqǐyè)。 作为湖北省(húběishěng)重点引进项目,晋控气体年产55万吨氨醇技术升级改造项目于去年5月(yuè)6日成功点火,2个月内就全面达成了设计产能,当年(dāngnián)完成产值12.2亿元。 稳定的高产得益于(déyìyú)科学先进的工艺技术(gōngyìjìshù)路线。一直以来(yǐlái),生产过程中的高耗能问题一直是制约化工行业发展的瓶颈。晋控气体公司坚持创新驱动,保证了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗水平(shuǐpíng)的同时提升企业盈利能力。 据介绍,该公司的(de)气化(qìhuà)装置采用碎煤加压气化技术,将无烟块煤转化为粗煤气,实现了煤炭的高效清洁利用。 公司技术管理部副部长刘云峰说:“我们的系统能耗更低,更节能,有(yǒu)设备投资少、装置(zhuāngzhì)运行稳定、长周期运行等特点。我们的气化装置采用(cǎiyòng)了(le)全废锅(quánfèiguō)流程,通过回收装置的热能,单台(dāntái)炉自产蒸汽达到24吨(dūn)每小时,自产蒸汽量达到自用蒸汽量的50%左右。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可以节约蒸汽采购费用3888万元,同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出3500余万元,显著降低了外部能源依赖,大大降低(dàdàjiàngdī)了生产成本。目前整个产线的各项消耗指标全面优于设计(shèjì)值,生产成本远低于行业平均水平,这也成为了公司的核心竞争力。 在降低成本基础上,晋控气体与杭州中(zhōng)泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗工艺”,该工艺实现了气体净化与LNG(液化天然气)生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会(gōngyèxiéhuì)认定该技术达到国内领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部副部长郜江涛说:“粗煤气中有10%的甲烷,通过后(hòu)系统的液氮洗分离,实现了高附加值(gāofùjiāzhí)LNG产品的产出(chǎnchū)。LNG目前(mùqián)市场行情较好使我们的每吨液氨成本直接(zhíjiē)降低200元左右。”据了解,相比传统工艺(chuántǒnggōngyì),该技术可以使设备数量减少(jiǎnshǎo)30%,开车成本降低40%,副产的LNG每吨售价4500元左右,为企业贡献了40%的利润。 湖北晋控气体有限公司总经理罗俊杰表示:“接下来,企业将以科技创新为驱动,聚焦生产运营、降本增效,深耕园区磷化工原料配套和清洁燃料(ránliào)供应,推动公司智慧(zhìhuì)工厂(gōngchǎng)建设,洁净(jiéjìng)化生产示范(shìfàn)再上新台阶,奋力实现全年24亿元的经营目标,助力地方经济发展,为企地共赢作出示范。” 湖北(húběi)日报客户端,关注湖北及天下大事,不仅为用户推送权威的政策解读、新鲜的热点资讯、实用的便民信息,还(hái)推出了掌上读报、报料、学习、在线互动等系列(xìliè)特色功能。
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